记2016年度公司劳动模范王庆久
“我只是致力做好分内的事!”——记2016年度公司劳动模范王庆久
王庆久:男,1988年8月毕业于安庆石化技校,运输部燃运作业区螺卸班班长,2016年度安庆石化劳动模范。
人生寄语: “可以平凡,拒绝平庸,享受平淡,选择从容。”
同事评价:他在工作上努力做到尽善尽美、精益求精,总是让别人惊喜甚至是意外,人们习惯于把事情都交给他来处理,他从来没让大家失望。
被人称为“老九”,不由得让人想起林海雪原里的英雄侦查员杨子荣,在运输部燃运作业区螺卸班,我们的王庆久班长也有着自己的梦想。冬雪夏雨,斗转星移。22年,这个时间让执着显现出了他的价值,对事业的热爱让王庆久扎根于岗位,日复一日、年复一年,虽然他没有央视纪录片《大国工匠》里的主人公那样出名,但他却在自己的领域里把工作做到了极致。他坚持不懈的学习和创新,他选择挑战自我,他深信,只要每天进步一点点,持之以恒,就能在不动声色中酝酿一个丰收的成果。

“我只是致力做好分内的事!”
“一直以来做的都是分内工作,没有什么大贡献,你千万别过分宣传!”王班长诚恳地说着。真的只是这么简单,看看老九说的分内事,你就明白了!
啥是分内事?对王庆久来说,只要是关系到生产安全的事都是分内事!明明只是个班长,却操起了设备管理员的心。
“我们的目标是,设备完好!”
“螺卸班设备运行正常,所有缺陷已消除完毕,维保工作始终在按计划开展。”工作例会上,王庆久淡定地说着。因螺卸班的工作性质,对设备运行的及时可靠性有较高的要求。不能及时卸煤不仅是压车的问题,对整个输煤运行方式安排都有一定影响。就王庆久来讲,他的目标就是,保证班组所属设备始终保持完好状态。
“咱们班的这些设备,螺卸机和自采机,从安装调试到投运,我可是全程参与的!”都看着这些设备,老九就像瞅着自家孩子似的,满眼的宠爱。自采机设备结构紧凑,自动化较高,传感器较多,很容易受外界影响自动中断运行;自投运以后,王庆久对它格外偏心关注,对自采机的机械、电气、参数等方面做了大量优化和完善。
“我就喜欢琢磨这些事!”由于常年的运行操作和维保工作,王庆久对设备的性能、工况十分了解,总能为设备技改和完善工作提供一些有益的建议。如螺卸升降机构起升相关部件改造建议,实施后降低了故障率,更方便检修,节约了不少费用,升降机构的下挡轮轴的寿命由过去8个月左右延长到一年半以上;旋转机构的绞龙,关键位置使用耐磨材质改造建议,实施后大大延长部件寿命,接卸效率也得以提高;滑触线导电器双路改造建议,实施后可靠性大大增加,缺相的问题几乎降为零;自采机制样系统完善、采样控制程序完善、运行参数修改,经王庆久修改的程序和设定的参数受厂家好评,也被运用到厂家后续设备中。
如今班组的螺卸机已经投运21年,自采机投运也有11个年头,面对日渐增多的卸煤量,两台卸煤机已不堪重负,设备内部的一些不安全稳定因素也逐渐显现,故障开始频繁出现。2016年11月份初,自采机运行中在采样头上方出现间断的低沉轰响,异常的声响引起王庆久的关注,寻声仔细检查声响来自于液压站电机,老九立即实施整机紧急停机,闻讯赶来的电气检修人员检查,发现该电机接触器下电缆鼻子脱焊,接触不良,间断性缺相运行,重新接线后恢复正常,一起缺相运行烧毁电机的事故被避免了。
“夜里被电话吵醒,到厂里处理问题烦吧?”“还真没有,自己动手,看着设备缺陷在自己手里消除或者及时发现隐患,比较有成就感!”王庆久认真地说着。2016年12月一个晚班,王庆久巡检时发现螺卸大车行走电机护罩下发现些许黑色粉末,设备紧急被叫停。此时有预备掺供的煤炭待卸,时间紧急。王庆久一方面联系检修人员,一方面自己动手进一步检查原因。凭着多年的经验,老九根据结构位置判断应是护罩内制动器问题,并立即和当班人员着手进行初步处理,后来经检修人员查明原因果然是护罩内柱销卡涩导致刹车片偏磨,经过清理和打磨,仅用一个半小时恢复了设备运行,向煤仓供煤工作安排未受影响。
时间长了,在老九的带动下,设备维保和巡检消缺工作也被列入班组头等大事,螺卸班的职工都养成自主处理突发设备问题的习惯。在夜间、午休时、节假日出现的突发设备故障,班组人员都能力所能及的消除问题恢复设备运行。设备出现故障也总会力求查明具体原因和位置,第一时间向维修人员提供信息,为检修人员及时消缺迅速恢复运行提供便利,保证了煤炭卸供流程的无缝链接。为了确保设备运行良好,班组还不定期对设备进行全面“会诊”,确保两台螺卸机和1台自采机始终处于健康状态,为安全稳定运行,及时高效完成煤炭接卸任务打下坚实基础。

螺卸班的一亩三分地,咱可得管好!
十个指头的力量是有限的,只有握成拳头才会有力量。王庆久深知,一个不团结的班组是没有战斗力的。由于实行四班二倒轮班作业制,螺卸班虽然只有10个人,但班组人员却分赛在四个小轮班很难凑在一起,再加上远离作业部和作业区,每个小轮班的职工都只是顾埋头干活,很少参与班组管理。“咱们这一亩三分地,咱就得管好!”
没有规矩,不成方圆。班长王庆久发现班组人员虽然不多,但却因分散班组管理压力反而很大,光靠职工的自觉还远远不够,必须得有自己的制度,让班组职工都来关心自己的班组。在班组民主会上,螺卸班的职工们根据运输部下发的《绩效考核管理细则》细则,制定出班组自己的“规章”,并让每个人都签字表态。完不成任务受罚、达不到标准减奖、超额完成奖励、工作突出嘉奖;加大奖金分配差距;用好浮动奖和单项奖;提高苦、脏、累岗位和工作积极职工的奖金,奖勤罚懒,多劳多得……
“这要在以往,我们可从不操心这些事,这些都是班长考虑的事,与我们关系不大,我们只管做事!”
“那是,现在不一样了,我们把自己的想法提出来,不是更好吗?”
班组制度自己定、班组奖金自己分、班组思想工作自己做,螺卸班的这些“家规”,不但让班组职工关心起班组,也激发了大家的工作热情。
从进厂卸车到配送入炉,车辆品种、煤炭数量、车辆批次单元号、车号、品种必须核实无误,同时还得将来煤信息通报关联作业班组。尤其在大量煤炭集中到车时,各矿点品种混杂的情况下,做到采样和接卸煤炭品种、矿点、数量零差错,实属不易。煤炭卸供必须“零差错”,王庆久和他的班组同事们一直坚持从不放松。
煤炭集中到达,铁路煤场已经无处可堆,为了保证煤炭有序抢卸、快卸,缓解集中来煤给生产带来的各方压力,班组职工不等不靠,提前做好来煤煤种、煤质的信息掌控,提前了解来煤预报,快接快卸,积极做好来煤接卸、清仓联系,合理安排行方式,使配供、转运、堆供多点作业,控制来煤对位、接卸转运、配供等环节作业时间,实现煤炭接卸效率最大化。
2009年螺卸班QC小组,以《提高火车煤采样机采样准确率》为课题取得预期目标,荣获中石化质协优秀质量管理小组称号。
2010年3月,运输部螺卸班当班人员在第一轮5节二道A槽对位机卸结束后,发现车厢底部(厚度约20厘米左右)存在明显掺假现象,煤炭色泽不一,粒度不均,夹杂大量石块,立即将此情况及时汇报领导及相关管理部门,同时告知运行班现场掺假情况,避免了盲目接卸直供可能造成热电部锅炉熄火的恶性事故发生,受到相关管理部门的表扬。
2011年5月25日至31日煤炭集中到达,使堆煤场已经无处可堆,班组职工不等不靠,集中抢卸转运电煤210节,化肥原料煤265节,日平均卸煤量达67节,完成此次煤炭集中到车卸煤任务。
2016年下半年,原料煤告急,进厂的煤炭中杂物较多现象突出,某些原料煤隔门使用了大量编织袋、稻草梱等杂物,给煤炭接卸和转运工作带来较大困难。对气化装置的安全稳定运行带来巨大威胁,老九和班组同事们克服困难及时做好清理工作,仅10月下旬某批次100辆原料煤中共清理出编织袋1253条,竹栅栏85块。
红旗班组、和谐班组、先进班组……螺卸班在老九的带领下收获着一个个成果。
(安庆石化 高寒秋)

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